双氧水后处理系统分离技术设计和装置改造

2021-10-26

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项目持有人: 天津大学技术转移中心
工作单位: -
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行业分类: -
战略性新兴产业分类: -
项目来源: 云孵
项目所处阶段: 成熟
技术领域: 新材料

项目简介:

在双氧水生产过程中分离操作是非常重要的过程,主要设备有萃取分离塔、干燥器和碱分离器。若萃取塔的萃余液中双氧水分离不好,将增加干燥塔中碱的消耗,若碱沉降器分离不好,将使白土床氧化铝失效快,增加氧化铝消耗和影响蒽醌降解物再生效果,并且易使整个工作液系统呈现恶性循环,给安全生产带来隐患。 针对上述情况,天津大学对双氧水后处理系统采用先进的塑料聚集板技术,这样大大提高分离效率,且可以减小分离器容积。这种结构油水分离器的优点是: 1、塑料波纹板是正反交错叠置放入分离器内,作为一个多层板油水分离器,不需内部固定支撑部件的条件下,尽可能缩小板距,提高脱油效率,且安装、检修方便。 2、液流在波纹板组通道内的流动路程呈“之”字形,流动方向和流动截面均在不断变化,这就为油滴在波纹板表面的粘附聚结和油滴之间的碰撞聚结,提供了更多的机会,油滴在浮升过程中聚结,在聚结过程中浮升,从而有效地提高了脱油效率。 3、可以采用波峰高度较低的波纹板,板组的当量直径小,能在较大处理量、较短停留时间下,保持层流状态;且板组内液流分布比较均匀,避免了由于短路和死角等造成的不良影响。 4、对于卧式分离器,在原料进入端加装一段垂直放置的波纹板,既有利于液流分布均匀,又对固体悬浮物也有一定脱除作用。

技术/产品创新性:

本成果采用先进的分离技术和装置对双氧水后处理系统进行设计和改造,可以使原装置扩产40%~120%的条件下,干燥塔出口处碱含量低于8毫克/升,沉降器出口处碱含量低于4毫克/升,萃取塔的萃余液中双氧水的含量低于0.15克/升。

知识产权情况:

国际先进水平;获国家发明专利一项;获天津市科技奖。

行业情况:

市场情况:

国内已有数十家企业采用蒽醌法生产双氧水,普遍存在后处理系统落后的缺点。因此,采用先进的分离技术和装置对双氧水企业进行改造将具有广阔的应用前景。如:某双氧水厂原来从碱沉降器排出的碳酸钾溶液量为0.5m3/h,有时萃余液含双氧水高时,排出的碳酸钾溶液每小时高达几个立方米,碳酸钾消耗量为3.0公斤/吨双氧水,后续处理过程活性氧化铝消耗量为11.5公斤/吨双氧水。对干燥塔和碱沉降器进行改造后,经过安装试运行,六个月来生产稳定,物料夹带碳酸钾溶液量极少,每日从碱沉降器排出的碳酸钾溶液量为0.08立方米。碳酸钾消耗量为0.6公斤/吨双氧水,活性氧化铝消耗量为5.2公斤/吨双氧水;全年节省各项消耗达132万元。

项目团队情况:

天津大学是教育部直属国家重点大学,其前身为北洋大学,始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,素以“实事求是”的校训、“严谨治学”的校风和“爱国奉献”的传统享誉海内外。1951年经国家院系调整定名为天津大学,是1959年中共中央首批确定的16所国家重点大学之一,是“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学。





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